電解煙氣凈化脫硫是一項環保技術,我司在河南一鋼鐵鋼業新增數臺電解煙氣凈化脫硫用ggh煙氣換熱器,工藝量居高,設備采用共計六套,要求達到對環保行業的低排放標準。
一、該鋼鐵廠未安裝電解煙氣凈化脫硫用ggh煙氣換熱器之前存在以下問題:
1、工藝系統運行在線監測排放時內部雜質含量過12mg/Nm³,硫化物達到150gm/Nm³,達不到環保行業低排放的標準。
2、工藝系統不完善,沒有能夠進行脫硫脫硝及余熱回收的設備,無法實現降低排放量及介質濃度的工藝。
3、運行費用過高,大量投入熱能導致后期無法回收從而浪費,小量投入又無法滿足工藝需求。
為了滿足這些問題,康景輝在設計時進行了嚴格的考察,對現場煙氣內部成分及工藝進行了多次試驗,決定加裝300KA—400KA總計六套電解煙氣凈化脫硫設備,從而降低排放標準,保證顆粒物小于4mg/N³,并實現自然的余熱回收工藝,將工藝性價比較大化。
二、ggh煙氣換熱器安裝后的工藝效果:
1、安裝電解煙氣凈化脫硫設備后,明顯的降低了現場的工藝成本,主要體現在余熱回收效果及熱能投入率上。
2、沒改變整體的結構形式和運轉,占地小,安裝方便,從而使整體使用起來也非常的簡單,確保故障率不高的同時降低了維護的成本,原本的設備無法自然清潔,現在有自備清洗工藝,非常方便。
3、根本上的解決了設備腐蝕酸露的問題,ggh可以中和內部的空氣程度,讓煙氣和石灰石可以不產生飽和狀態,降低腐蝕程度。
三、廠家服務:
我司暫定7天列出相關施工圖等資料,60天生產六臺大型ggh煙氣換熱器,在確保ggh可靠性的同時確保設備設計的正確性,為用戶提供全新的設備、成熟的體系及可靠的售后,設備滿足相關要求標準并列出相關供貨清單,在后期保證安裝、調試等技術配合后,確定設備落實。